煉爐區(qū)
煉爐師傅按照預定生產目標,在廢銅材料中加入不等量的鋅塊以制得不同規(guī)格的銅原料。
其中鋅材料市場價值為20000-25000元/噸。本廠車間目前煉銅爐容量大約在2噸位左右,按每條出爐銅條130千克計算,除去爐中必然產出的廢渣0.4噸,一次開爐可制得完整銅條8-9塊左右。每隔大約兩小時開一次煉銅爐,取得兩拇指大小銅塊,送去化驗室做關于銅純度的進一步分析,根據純度分析結果和預定銅條純度控制值,煉爐師傅在銅爐中加入相應重量的銅料和鋅料,這樣便可生產出所需的合格銅條。
化驗室:
為了保證生產出既合格又保證經濟效益的成品,化驗結果的準確性就顯得猶為重要?;炇衣氊熅褪歉鶕蜋z銅塊,快速而準確地將化驗結果告訴煉爐師傅。目前本廠銅料成品純度控制在60.02-60.08之間,而根據本人的統(tǒng)計,每次送檢銅料純度均在60.9-62.20左右,結果令人滿意。
但值得注意的是在我了解化驗室過程其間發(fā)生了一段小插曲,那天正好開爐,而值白班化驗師傅發(fā)現其中一淀粉試劑出現沉淀變質現象,這將導致化驗工作無法繼續(xù)下去,而后果則是不能及時將銅條排出,造成直接電力消費和時間無故流失。幸好化驗師傅反應夠快,在空調冷風作用下用了四十分鐘左右趕在銅塊送檢之前,將淀粉試劑趕制出來,后發(fā)現原來隔了六天,淀粉試劑在較高室溫下變質,這期間化驗師傅沒提早檢查各種試劑,為生產做好準備負有不可推卸責任。此事給我們敲醒一個警鐘,本廠化驗師傅必須定期檢查和提前配足各種試劑,以免再次出現試劑變質或者用量不足,造成生產滯后的問題。